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發(fā)布日期: 2026-02-03 08:00技術中心
和安機械始終堅守質量核心發展理念,聚焦産(chǎn)品質量提升中的痛點難點問題,組織跨部門協同攻堅、以技術創新尋求突破,2025年成功攻克多項長(zhǎng)期困擾企業的質量難題,爲公司高質量發展築牢堅實根基。
矩形管塗裝表面梅雨季節(jié)起泡問題徹(chè)底解決
矩形管作爲公司護頂架産(chǎn)品的關鍵原材料,其表面塗裝質量直接關系到産(chǎn)品的耐腐蝕性、美觀度及使用壽命。然而,長(zhǎng)期以來,每逢梅雨季節,高溫高濕環境下矩形管塗裝表面易出現起泡、大面積掉漆等質量缺陷,返工成本高、影響交付效率。
公司将此問題列爲年度重點攻關項目,組建多部門聯合專項攻關小組。團隊堅持問題導向,系統梳理曆年質量數據,進行多次試驗分析,最終鎖定問題根因——矩形管成型過程中使用亞硝酸鹽作爲防鏽劑導緻。針對問題根源,攻關小組迅速開展矩形管生産廠家實地調研,優化防鏽劑選型與配比,篩選适配高濕度環境的專用防鏽劑。矩形管生産線需要的循環水有6個水池,共計上百噸防鏽溶液。水池的換液成本以及清理工程量巨大,生産廠家極力抗拒更換防鏽劑方案,攻關小組經過多輪艱難談判及採購策略調整,最終實現瞭(le)矩形管生産線專用防鏽劑的更換。自解決方案實施以來,陰雨天鋼材表面已無水汽凝結情況,表面清潔度大幅提升,油漆表面起泡問題已無發生,标志著(zhe)困擾公司多年的質量難題得到根本性解決。
膠(jiāo)管接頭(tóu)内壁生鏽頑疾得到有效改善
高壓膠管是整車液壓系統的“生命線”,而接頭内壁生鏽問題長期以來成爲質量管控的“攔路虎”。攻關小組通過複盤以往質量記錄發現問題,並(bìng)鎖定問題症結,聯合供應商進行工藝改進試驗,通過三個多月的試驗改良驗證,找出解決辦法並(bìng)敦促供應商按要求改進,實現瞭(le)新的鍍鋅工藝方案落地實施。目前該工藝方案屬於國内首創,同類質量問題反饋大幅降低。除此之外,扣壓後的膠管總成同步採用清洗劑+防鏽劑溶液進行清洗,保證清潔度的同時,提高内壁防鏽能力。
工藝改進方案落地實施後,接頭内壁防鏽質量得到顯著改善。這一成果不僅成功攻克相關技術痛點,爲公司後續解決同類質量問題積累瞭(le)關鍵技術經驗,更構建起适配特殊氣候條件的質量防禦體系,爲産(chǎn)品質量穩定築牢保障。
座椅皮革開裂問題實現有效突破
座椅品質與叉車乘駕人員體驗感密切相關,是整車售賣的亮點之一。根據2024年售後數據顯示,座椅皮革開裂問題反饋57起,主要集中在座椅坐墊左側(cè)駕駛員頻繁上下車區域。爲提升産(chǎn)品可靠性、築牢客戶信任,公司啓動專項質量攻關,聚焦皮革品質升級。
攻關小組通過競品分析和市場(chǎng)調(diào)研,摒棄傳統單一皮革基材,引入機織布與PVC複合增強技術,使皮革撕裂強度提升1倍以上。採(cǎi)用“硬-軟-硬”分層(céng)結構設計,經過多輪試驗對比,改進後皮革的撕裂強度以及耐折牢度提升至2倍以上。
皮革品質提升導緻供應商工藝成本上升,座椅皮革改進的切換遭到多家供應商的抵制,難以推進,攻關小組沒有放棄,通過優化供應商等多種方式,最終實現在成本不變(biàn)的情況下完成瞭(le)對座椅皮革升級切換。截至2025年底,改進後座椅累計生産超16000台,無皮革開裂相關問題反饋。
和安機械成功攻克多項長(zhǎng)期困擾的質量痛點,這一改進成果,既是公司堅守“質量第一”發展理念的生動實踐,更是全體員工協同創新、攻堅克難的智慧結晶。2026年,公司将繼續以質量提升爲主線,緊扣客戶核心需求,深化技術創新實踐,持續破解制約高質量發展的關鍵難題,爲集團公司提供更可靠、更優質的産(chǎn)品與服務。

質量分析會

矩形管生産廠家調研

膠管接頭新工藝調研

皮革改進試驗